哪些措施可保证35#钢管良好的溅渣效果
35#钢管用溅渣护炉工艺中保证炉膛不变形是一重大难题。研究发现,在溅渣过程中炉渣出现分熔现象,即高熔点炉渣凝固在炉壁上,而低熔点炉渣淌流回渣池。因此,严格控制终渣过热度(约100~150℃),保证炉渣具有良好的流动性,是控制溅渣后转炉炉型的重要方法。
采用以下措施可保证35#钢管良好的溅渣效果:
(1)根据冶炼钢种和吹炼工艺,正确选择溅渣工艺:对于低TFe渣,一般控制渣中w(Mg0)在8%~11%;对于高TFe渣,控制渣中w(Mg0)在12%~14%。对于半钢冶炼工艺,采用含碳Mg0球炉后调渣,控制渣中w(Mg0)≥14%;
(2)炉渣过热度严格控制在100~150℃,保证炉渣具有良好的流动性;
(3)尽可能采用高氮气压进行兰州钢筋连接套筒溅渣,溅渣过程中采用恒流量变枪位操作;
(4)保证溅渣时间在2~3min内;
(5)经常观察炉况,及时调整35#钢管开始溅渣的时机和溅渣频率(一炉一溅或多炉一溅);
(6)及时检测炉底高度,避免炉底上涨。